话说:再好的变频器没有操作面板也等于废品, 这台变频器是当时去拆回来的,是好的,拆的时候就没见到面板。如果去买个面板的话,面板的价钱比变频器还贵,而且不同变频器,面板都不一样,其他面板无法代用,我这台变频器扔角落很久了,变频器的标签也已经看不清楚了,也不太确定型号,但是网上找到相似的,可以参考参考。好吧!知识就是财富,自己动手丰衣足食,万事不求人,有点空余时间,自己为自己定制一个吧 整个过程归纳如下 1,测量测试,获取有用的线索 2,借助EDA工具,搭建硬件试验调试 3,测量面板安装尺寸,设计原理图和PCB 4,制作PCB 5,焊接元件 6,调试 好了,不多说了,上图!!! 第1步:测量测试,获取有用的线索 ![]() 破变频器一台 ![]() 首先要先拆开,熟悉一下连接面板的线路 ![]() 变频器底板,驱动板 ![]() 主芯片,单片机,小鬼子的富士通,不要小看国产的变频器,因为芯片核心部件不是国产的 这台变频器的IGBT模块是仙童半导体 单从这两个核心器件来看,这台变频器还是不错的,只不过线路板的工艺没有纯进口的那么漂亮而已 ![]() 手头暂时没有逻辑分析仪,无法直接分析接口,用示波器测量吧,能测个大概就行 ![]() 测得变频器的10针面板接口的波形如图,上面是时钟波形,下面是数据波形,一看就乐了,是常用的串行同步通讯,单片机通过串行通讯在上升沿发送数据,下降沿接收数据,就这么简单,这下就好搞了 大概思路出来了,用2片74HC595联级用于驱动LED数码管显示;用1片74HC166 或者 74HC165+74HC14做按键控制,但到底用74166还是165,暂时不知道,测不了,到后面只能挨个试,运气好的话,就弄得快些 ![]() 随机测试,这个应该是LED消影的数据 ![]() ![]() ![]() ![]() 信号测试了多次 通过测量测试,得到的线索 ![]() ![]() 查单片机的DATASHEET,大概确定了连线,其中VF虽然无法测试,但VF接通过电阻接到单片机的AD通道,这个引脚肯定是接电位器的 ![]() 测了几次,得出的线索 ![]() 得到的线索是,变频器用的是共阳数码管 第2步:借助EDA工具,搭建硬件试验调试 ![]() 使用的硬件平台是 ALTERA的 MAXII CPLD做硬件平台 ![]() 先设搭建好数码管显示部分,用原理图的方式进行搭建设计,硬件直观简洁,不容易搞错 ![]() 器件管脚锁定 ![]() ![]() 实物搭建,惨不忍睹,一堆飞线,将CPLD烧写后,连接起电路测试 测试了两次,第一次是数码管段码和位码接反了,第二次掉换过来后能正常显示了 ![]() ![]() ![]() 调节电位器,显示正常,电位器调节有效,正常 ![]() 把指示灯加上 ![]() 亮2个灯,目前还不知道含义,等加上按键电路后多炒作几次后就知道了 ![]() 显示基本上OK了,要扩展按键电路了,我先用74166试试看 ![]() 加上按键电路,锁定管脚后把线连好,烧写程序 ![]() ![]() ![]() 运气还不错,一次就成功了,可以进行操作了 ![]() #p#分页标题#e# ![]() 甚至可以运行,转电机了,到这来,电路基本上是成功了 ![]() ![]() ![]() ![]() 测试LED灯对应的功能,经过多次试验,LED对应的功能已经确定 ![]() 这块小板是电平转换用的,因为CPLD是3.3V电平,而变频器出来的是5V电平,我就这一片EPM240T100C5N了,万一烧了我就无法进行试验了,因此需要一个传输门来对信号进行电平变换 第3步:测量面板安装尺寸,设计原理图和PCB ![]() ![]() 先测量尺寸,确定PCB的大小 ![]() 里面的尺寸不好测量,怎么办,我想到一个办法,就是剪一张白纸代替PCB,假设PCB已经做好了 ![]() ![]() 将10P管脚用笔涂黑 ![]() 螺钉安装孔也是一样,涂黑 ![]() 将纸片塞进去 ![]() 看到了吧,印在上面了,现在就可以尺寸了,虽然这么做会有双重误差,但是这目前是最简单,最直接,效果最好的办法 ![]() ![]() 测量纸片上的印记,间接得到PCB关键元件的安装尺寸 ![]() 这是上面板子的测试结果 好了,线索基本上都收集完了,下一步开始设计原理图和PCB ![]() 设计原理图 ![]() 生成PCB ![]() 画好板子大小,和放置关键元件到指定的位置,并锁定 ![]() 参考下网上面板的图片,模仿一下,但是它是4个LED指示灯而已,而且LED指示的功能对应不上,我这得到的线索是5个LED指示灯 如果最终结果是这样的话,就算面板买回来,也未必能用 ![]() 画好的PCB,没办法,这是逼出来的,因为是自己做板,多了些规则: 1,贴片件的下面不能有过孔;2,直插件尽量从绝对底层出线 因此PCB布线和布局还是比较坑爹的 ![]() ![]() PCB 3D,由于不做丝印,有些凌乱,就不管它了 第4步:制作PCB 本人亲手做过很多PCB,就不详细介绍制作PCB的流程了,这里就简单叙述一下过程 详情请移步 1, http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=615295 双面PCB电路板专业制作全过程(详细多图) 2, http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1344876 古董显微镜改造PCB台钻,附PCB制作过程(多图149 .. ![]() 打印菲林 ![]() 放进去看看安装尺寸是否能重合 ![]() 尺寸还是正确的,但是由于存在双重误差,还是有点误差的,不过在允许范围内,就没必要微调了,那样要浪费一张菲林,不管它了,继续往下 ![]() ![]() 人控钻孔 ![]() 钻好孔 ![]() 打磨后亮瞎眼 ![]() ![]() 上感光蓝油,贴底片曝光 ![]() 显影后 ![]() 刻蚀 ![]() 脱膜 ![]() ![]() 线路已经做好了, ![]() 下面做阻焊层,也就是绿油 ![]() 有坛友问绿油是怎么均匀刷上去的,我在这里再重复提一下, 是用丝网印刷的方法做的 ![]() 丝网印刷上的效果 ![]() ![]() 烘干后贴底片,做焊盘,曝光光 ![]() ![]() 板子已经做好 ![]() ![]() 把多余的部分裁掉,PCB制作完成 #p#分页标题#e# ![]() 把板子放变频器里试试,很合适哦 第5步:焊接元件 ![]() 首先焊接过孔,将近70多个过孔,累死人了,若是大的板子有10000个过孔,会死人的 ![]() ![]() 备件,有新元件,也有拆机件,芯片是拆机的,有电阻电容也有拆机的也有新的 ![]() ![]() ![]() 焊接中 ![]() 将所有小贴片焊好后,将板子清洗了一遍,然后焊直插件和贴片按键 ![]() 背面,到此为止,板子就做好了 下面就是见证奇迹的时刻了!!! 第6步:调试 ![]() 板子装上变频器上电,一切正常,成功 ![]() MODE键,正常 ![]() ![]() ![]() 上下键, 和ENTER键 正常 ![]() ![]() 螺钉对位正确,从硬盘上拆的螺丝,不锈钢的,不生锈哦 ![]() 找来一台德国的减速电机测试 ![]() 德国生产线上拆下来的德国减速电机,打算用来DIY跑步机的 ![]() 运行和停止测试正常 ![]() 电机运转 ![]() 50Hz 运行中 ![]() 点动键 正常,点动频率设定为5Hz ![]() >>键 正常,可以查看当前显示Vm电压值为326V ![]() |