元宵,出太阳了,春天的气息,正好开工,完成最终梦想。 用途:目视深空专用 时间:8月初之前完成 目标:可拆装带出郊外。操作全电控,10度范围单次goto误差不大于15分。可扩展为自动跟踪。 主镜:王牌300f5 结构:六边形+12杆衍架,地平式支架 曾经幻想过400口径,但是根据2008~2009年254牛反的感受,综合各方面因素,还是定为300口径。 预计全重30公斤,这是1个人能搬动操作的极限,对应尺寸就是300f5。这就是为什么我说是最终梦想。 相关技术、器材从2010春天开始准备,现在都齐全了,开工!!(后边进度不定期更新) ![]() 上台!肱二头肌感到有鸭梨~ 开始做六边形,争取3天内成型。 ![]() Diy 计划步骤一揽: 1,六边形制作(易,3~5天) 2,12杆衍架(这个最费时,最难,2~3周) 3,主镜底座(易,3~5天) 4,副镜支架(易,3~5天) 5,调焦座(易,3~5天) 6,初步调光轴(易,1~2天) 7,高度支架(中,1~2周) 8,高度轴承及控制电机(中1~2周) 9,水平底座(中1~2周) 10,水平轴承及控制电机(中1~2周) 11,总装调试(易,1~2天) 12,实测goto,完成 不是还有电路?程序?哈哈哈~ 除了自动跟踪程序,电机控制及goto --这个早就完成了,参见个人以前旧贴 地平式 的自动跟踪程序构思: 初级阶段是 每90秒自动校准位置 一次(常用目镜组合是60倍率 40分视场,1个视场等于3分钟,这样有利于关注目标),电机间歇动作。 高级阶段是 每秒自动预校准(电机时刻动作),每若干分钟校准一次。 另外,预告一下,为了追求可拆装---注意,不是便携,将牺牲整体机械精度。 好在深空是中低倍率(常用目镜25mm合60倍率),对精度没有这么敏感。 只求:各单件长度小于60cm ,所有部件可装入旅行箱。拆装一次在40~60分钟内。 深空,只属于野外,254牛反的阳台感受太深了。 目视深空的魅力,只属于大口径,254牛反的阳台感受也是太深了 重量分布一揽(约数): 300主镜--------------8公斤 主镜底座--------------2公斤 井筒及衍杆------------6公斤 副镜及调焦座周边----3公斤 地平支架--------------4公斤 2套轴承及控制电机---8公斤 合计:31公斤 发奋1天,老骨头都要散架了~ 怎么也要摆个猴样,上图!---明天得加工 那个小棱形 接角件,这个更累,又小又多 ![]() 这几天做六边形,手工真是慢阿~且精度有限,剩余误差只能留到后期总装 再尽可能校正。 3个六边形,下边主镜2个,上边调焦座1个,这样拆装才是最简。 下一步是 12衍杆,会花2周左右时间, ![]() 弄了几天,安装好12杆的24个接头。由于铝杆非标准件,需要研磨接头,又累又费时。 现在好了,下部12杆有了,后边可以尝试安装主镜托。 至于上部的12杆副镜及调焦座,可以缓几步。 哈~把254牛的直接拆过来就好~不过,还需要切割3个 L型固定片。 主镜座,主镜笼---整个镜子的光学框架核心,要下些功夫~ ![]() 开学忙了点~汇报进度: 完成主镜座,看起来单薄些,将来再加固了。指导原则是先完成,在修改~哈哈 ![]() ![]() ![]() 这几天,底座初步落成,目前正在加工水平支架。 原本该做镜框的,但想到优先把支架做好,岂不更好? ![]() 完成水平支架,首用半桁架结构,非常牢固! ![]() 0326 完成底座,水平转台,水平支架的总装~ ![]() 0422: 雏形 ![]() 0424 今天过秤: 对于全手动push-to套装----主镜8公斤+井筒(含调焦座寻星)8.5公斤+支架底座6.5公斤= 23公斤 对于全电动goto+跟踪套装---主镜8公斤+井筒(含调焦座寻星)8.5公斤+支架底座6.5公斤+转台电机7公斤=30公斤 日后一些细节加固1~2公斤, 哈哈~~ 跟设计完全相符合! 0430 做了一些小加固工作, 牛反整体完成,就绪。 等待时机初步开光~~~ ![]() 0501 好不容易,总算好天气来了。很透彻,几乎是本地少有的最佳,目视基本可见3.5等星,但风大。 搬出来趁着土星还没被升高挡住,赶紧调整 寻星镜同轴,使用凤凰PL25,边沿星点略有汇差,但不显眼。 曾经的200f4 那个大阿~~~ 换凤凰12.5 即 120倍率看土星,轻松看到最近的2个卫星土卫3,土卫4(10.4等), 基本可见土卫5(离土星近被高亮度遮蔽,反而难见)~ 这就是大牛啊 ![]() 土星本体可见一个暗层。特别是大气稳定的瞬间,光环与球体分离干净。但没看到卡逢。 未精调光轴,也没装高精副镜(还在用的是大路货) 因此 无法上高倍。 哈哈哈~~~表明一切顺利 0504 开始重写程序, 基本原理如图 ![]() 计划 1,选用精度5分的传感器,一般情况10度范围 goto精度10分内 理论上不成问题。 但受 机械精度限制,预期是精度 15分内。 2,选用 60比的电机,可实现20X左右的goto速度 3,先实现 90秒间歇跟踪,将来再实现每秒持续跟踪,预计会有5秒左右的跳动 0601进度: 完成 所有程序 初步调试,所有电路,等待 最后一道工序,安装传感器。然后,整体实测及修正完善。 月底前完工,没有任何疑问~ ::0022::
0617 就绪后等了8天,总算有机会观测~ 有风,没做水平调整,晚9点-10点左右。 结果合乎预期!满意~~娃哈哈~ 后期将根据此次数据做预校正,相信精度完全可以满足单次goto在10度范围误差小于10角分。 ![]() ![]() ![]() 0622 昨晚进一步测试goto,做了一些修正,但确认受制于传感器,无法明显消除误差。 只能做到 10度内 15角分的精度 -------------不过,这已经足够了~所有深空目标10度附近必定有亮星参照。 0704 阳台深空。 接连2周的阴雨停止,天空放晴,本地迎来今年最佳夜空。肉眼3.5等这般。 阳台看了几个目标,哈,阳台阿,各位别笑话哦 修改了一些程序bug ,另外 发现在PL25背景光也增亮了,影响了极限星等, 而PL12.5则明显减弱背景光,目标感受可多见 1-1.5个 星等~ 这点以前254牛没体会出来,说明了口径增大的差异~ 哈哈,以后,100倍率左右 将是我常用倍率。 几个观测如下: 1: M4 --明显看到更多星点,已经有扇形,有点像旋臂,不是圆形呵呵~(以前254牛只看到棒状核心) 2,M80 ---每次都看,但前2次天气差 似乎还醒目过。 3,M22---大部分分解,明显很多星点(以前254只是感受到星点,不是分解) 4,M17 -- 还是一缕小条云(比254明显多了) 5,M8 --依然不见云,没有进步~汗~ (责任编辑:admin) |