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最终梦想--300f5牛顿反射式天文望远镜+电控叉式经纬仪制作

时间:2013-01-26 20:21来源:www.astronomy.com.cn 作者:山脚落 点击:
0617 就绪后等了8天,总算有机会观测~ 有风,没做水平调整,晚9点-10点左右。 结果合乎预期!满意~~娃哈哈~ 后期将根据此次数据做预校正,相信精度完全可以满足单次goto在10度范围误差小于10角分。 2011-6-17 23:59
元宵,出太阳了,春天的气息,正好开工,完成最终梦想。

用途:目视深空专用
时间:8月初之前完成
目标:可拆装带出郊外。操作全电控,10度范围单次goto误差不大于15分。可扩展为自动跟踪。
主镜:王牌300f5
结构:六边形+12杆衍架,地平式支架

    曾经幻想过400口径,但是根据2008~2009年254牛反的感受,综合各方面因素,还是定为300口径。
预计全重30公斤,这是1个人能搬动操作的极限,对应尺寸就是300f5。这就是为什么我说是最终梦想。

相关技术、器材从2010春天开始准备,现在都齐全了,开工!!(后边进度不定期更新)

开工


上台!肱二头肌感到有鸭梨~
开始做六边形,争取3天内成型。
IMG_9149副本.jpg


Diy 计划步骤一揽:

1,六边形制作(易,3~5天)
2,12杆衍架(这个最费时,最难,2~3周)
3,主镜底座(易,3~5天)
4,副镜支架(易,3~5天)
5,调焦座(易,3~5天)
6,初步调光轴(易,1~2天)
7,高度支架(中,1~2周)
8,高度轴承及控制电机(中1~2周)
9,水平底座(中1~2周)
10,水平轴承及控制电机(中1~2周)
11,总装调试(易,1~2天)
12,实测goto,完成

不是还有电路?程序?哈哈哈~ 除了自动跟踪程序,电机控制及goto --这个早就完成了,参见个人以前旧贴


地平式 的自动跟踪程序构思:

初级阶段是 每90秒自动校准位置 一次(常用目镜组合是60倍率 40分视场,1个视场等于3分钟,这样有利于关注目标),电机间歇动作。

高级阶段是 每秒自动预校准(电机时刻动作),每若干分钟校准一次。


另外,预告一下,为了追求可拆装---注意,不是便携,将牺牲整体机械精度。
好在深空是中低倍率(常用目镜25mm合60倍率),对精度没有这么敏感。

只求:各单件长度小于60cm ,所有部件可装入旅行箱。拆装一次在40~60分钟内。

深空,只属于野外,254牛反的阳台感受太深了。

目视深空的魅力,只属于大口径,254牛反的阳台感受也是太深了


重量分布一揽(约数):
300主镜--------------8公斤
主镜底座--------------2公斤
井筒及衍杆------------6公斤
副镜及调焦座周边----3公斤
地平支架--------------4公斤
2套轴承及控制电机---8公斤

合计:31公斤


发奋1天,老骨头都要散架了~
怎么也要摆个猴样,上图!---明天得加工 那个小棱形 接角件,这个更累,又小又多

一小步



这几天做六边形,手工真是慢阿~且精度有限,剩余误差只能留到后期总装 再尽可能校正。
3个六边形,下边主镜2个,上边调焦座1个,这样拆装才是最简。
下一步是 12衍杆,会花2周左右时间,
IMG_9158副本.jpg


弄了几天,安装好12杆的24个接头。由于铝杆非标准件,需要研磨接头,又累又费时。
现在好了,下部12杆有了,后边可以尝试安装主镜托。
至于上部的12杆副镜及调焦座,可以缓几步。

哈~把254牛的直接拆过来就好~不过,还需要切割3个 L型固定片。

主镜座,主镜笼---整个镜子的光学框架核心,要下些功夫~
IMG_9160副本.jpg


开学忙了点~汇报进度:
完成主镜座,看起来单薄些,将来再加固了。指导原则是先完成,在修改~哈哈

IMG_9162副本.jpg
IMG_9163副本.jpg
IMG_9166副本.jpg#p#分页标题#e#


这几天,底座初步落成,目前正在加工水平支架。
原本该做镜框的,但想到优先把支架做好,岂不更好?
IMG_9168副本.jpg


完成水平支架,首用半桁架结构,非常牢固!
IMG_9177副本.jpg


0326

完成底座,水平转台,水平支架的总装~
IMG_9212副本.jpg


0422:
雏形
IMG_9247副本.jpg


0424
今天过秤:
对于全手动push-to套装----主镜8公斤+井筒(含调焦座寻星)8.5公斤+支架底座6.5公斤= 23公斤
对于全电动goto+跟踪套装---主镜8公斤+井筒(含调焦座寻星)8.5公斤+支架底座6.5公斤+转台电机7公斤=30公斤

日后一些细节加固1~2公斤,
哈哈~~ 跟设计完全相符合!


0430
做了一些小加固工作,
牛反整体完成,就绪。
等待时机初步开光~~~
IMG_9265副本.jpg



0501
好不容易,总算好天气来了。很透彻,几乎是本地少有的最佳,目视基本可见3.5等星,但风大。

搬出来趁着土星还没被升高挡住,赶紧调整 寻星镜同轴,使用凤凰PL25,边沿星点略有汇差,但不显眼。
曾经的200f4 那个大阿~~~

换凤凰12.5 即 120倍率看土星,轻松看到最近的2个卫星土卫3,土卫4(10.4等),
基本可见土卫5(离土星近被高亮度遮蔽,反而难见)~ 这就是大牛啊
1122.JPG

土星本体可见一个暗层。特别是大气稳定的瞬间,光环与球体分离干净。但没看到卡逢。

未精调光轴,也没装高精副镜(还在用的是大路货)
因此 无法上高倍。

哈哈哈~~~表明一切顺利


0504
开始重写程序,

基本原理如图
218.JPG

计划
1,选用精度5分的传感器,一般情况10度范围 goto精度10分内 理论上不成问题。
   但受 机械精度限制,预期是精度 15分内。
2,选用 60比的电机,可实现20X左右的goto速度
3,先实现 90秒间歇跟踪,将来再实现每秒持续跟踪,预计会有5秒左右的跳动


0601进度:
完成 所有程序 初步调试,所有电路,等待 最后一道工序,安装传感器。然后,整体实测及修正完善。
月底前完工,没有任何疑问~ ::0022::


0609
就绪,等待全机联测,可能有小程序要修改~

IMG_9625副本.jpg
IMG_9629副本.jpg
1156.JPG
 
 
 
 
 
#p#分页标题#e#

0617
就绪后等了8天,总算有机会观测~
有风,没做水平调整,晚9点-10点左右。
结果合乎预期!满意~~娃哈哈~
后期将根据此次数据做预校正,相信精度完全可以满足单次goto在10度范围误差小于10角分。

0617-1副本.png
0617-2副本.png
0617-3副本.png


0622
昨晚进一步测试goto,做了一些修正,但确认受制于传感器,无法明显消除误差。
只能做到 10度内 15角分的精度
-------------不过,这已经足够了~所有深空目标10度附近必定有亮星参照。


0704
阳台深空。
接连2周的阴雨停止,天空放晴,本地迎来今年最佳夜空。肉眼3.5等这般。
阳台看了几个目标,哈,阳台阿,各位别笑话哦

修改了一些程序bug ,另外 发现在PL25背景光也增亮了,影响了极限星等,
而PL12.5则明显减弱背景光,目标感受可多见 1-1.5个 星等~
这点以前254牛没体会出来,说明了口径增大的差异~
哈哈,以后,100倍率左右 将是我常用倍率。

几个观测如下:
1: M4 --明显看到更多星点,已经有扇形,有点像旋臂,不是圆形呵呵~(以前254牛只看到棒状核心)
2,M80  ---每次都看,但前2次天气差 似乎还醒目过。
3,M22---大部分分解,明显很多星点(以前254只是感受到星点,不是分解)
4,M17 -- 还是一缕小条云(比254明显多了)
5,M8 --依然不见云,没有进步~汗~



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